FANUC系統(tǒng)數(shù)控機(jī)床調(diào)試方法的改進(jìn)與應(yīng)用
2 旋轉(zhuǎn)軸位置檢測(cè)調(diào)試方法
通過(guò)技術(shù)引進(jìn)而生產(chǎn)的加工中心刀庫(kù)可取代絕對(duì)位置編碼器。該技術(shù)原理如圖4所示。在控制系統(tǒng)PLC輸入接口中會(huì)得到兩位BCD碼DL1~DL8、DH1~DH4和同步信號(hào)DB。對(duì)于每個(gè)刀位PG都會(huì)給出與刀位號(hào)相同的BCD碼,PLC根據(jù)起動(dòng)刀鏈的驅(qū)動(dòng)裝置,得到與編碼器輸出相符的刀位,最終實(shí)現(xiàn)精確定位。本文引用地址:http://m.ptau.cn/article/159398.htm
考慮到費(fèi)用和工作效率等問(wèn)題,文中設(shè)計(jì)了一套既經(jīng)濟(jì)又適用的位置識(shí)別方法。如圖5所示,在刀鏈的主動(dòng)輪上制作一個(gè)感應(yīng)盤,該感應(yīng)盤分為4個(gè)感應(yīng)區(qū)間。對(duì)于刀位旋轉(zhuǎn)的計(jì)數(shù)和定位監(jiān)測(cè),又另外安裝了2個(gè)無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān),分別為L(zhǎng)S1和LS2。定位控制:在PLC移動(dòng)指令完成時(shí),將刀鏈速度在正常運(yùn)行速度的基礎(chǔ)上調(diào)慢。當(dāng)LS1、LS2同時(shí)接通時(shí)停止機(jī)器的旋轉(zhuǎn),然后進(jìn)行精確定位。其程序如圖6所示。
PLC中含有加/減循環(huán)計(jì)數(shù)裝置,該程序計(jì)數(shù)裝置的范圍是1~60,斷電保持型循環(huán)計(jì)數(shù)器的地址為D515,其中D517內(nèi)寄存的數(shù)據(jù)格式為現(xiàn)行計(jì)數(shù)值類型。由刀鏈刀號(hào)順序確定的刀庫(kù)在正轉(zhuǎn)(MGCCW)時(shí)的計(jì)數(shù)由CCWP觸發(fā),CMP觸發(fā)刀庫(kù)反轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)信號(hào)。當(dāng)?shù)段恍D(zhuǎn)一次,計(jì)數(shù)器進(jìn)行加減計(jì)數(shù),防止在計(jì)數(shù)的過(guò)程中出錯(cuò)。例如:機(jī)床在正常工作過(guò)程中出現(xiàn)斷電或停車。如果重新啟動(dòng),計(jì)數(shù)將發(fā)生錯(cuò)誤。針對(duì)該問(wèn)題,文中設(shè)計(jì)了一個(gè)特殊裝置CANP。該裝置確保了刀鏈運(yùn)動(dòng)至LS1和LS2時(shí),均未感應(yīng)位置起動(dòng)直到停止期間才允許計(jì)數(shù)。為隨后換刀程序的順利進(jìn)行,在刀庫(kù)運(yùn)行期間將D517內(nèi)部數(shù)據(jù)保存到D560內(nèi)。該機(jī)床無(wú)需擔(dān)心機(jī)床突然停機(jī)而造成的數(shù)據(jù)丟失,因?yàn)樵摍C(jī)床具有斷電保護(hù)功能。
機(jī)床的調(diào)試與使用要根據(jù)實(shí)際工作情況而定,不能按照統(tǒng)一的模板解決所有問(wèn)題,文中僅針對(duì)之前所遇到的問(wèn)題做出了分析。在實(shí)際工作中采用以上方法使機(jī)床運(yùn)行穩(wěn)定,且方便調(diào)試。同時(shí)還提高了工作效率。因此,該方法具有較好的發(fā)展與應(yīng)用前景。
評(píng)論